Amélioration et automatisation d'un système de lubrification pour surface convoyeurs avec automate programmable S7-300

dc.contributor.authorLekkam Madjid
dc.contributor.authorMadjour Hamza
dc.contributor.authorLitamine Ahmed
dc.contributor.otherBensidhoum Mohand Outahar
dc.date.accessioned2019-11-12T13:03:24Z
dc.date.available2019-11-12T13:03:24Z
dc.date.issued2014
dc.description98 f. : ill. ; 30 cm. (+ CD-Rom)en
dc.description.abstractDans ce mémoire nous avons étudié un système de lubrification pour surface convoyeur, au sein de l’unité de production d’eau minérale Lalla khedidja (CEVITAL), ou cette dernière est doutée de deux lignes de production (un système de lubrification pour chacune). Ce système de lubrification a pour rôle de préparer la solution lubrifiante qui est à la base d’un lubrifiant concentré alléger avec l’eau, par la suite l’envoyé aux différentes zones (sept zone) de la ligne afin de faciliter l’acheminement des bouteilles à travers les différentes station de la ligne. Notre travail consiste à améliorer, automatiser et développer une plateforme de supervision, pour cela nous avons commencé par une étude fonctionnelle du système mis en place afin de bien connaitre ces failles. Par la suite nous avons procédé à l’amélioration ou nous avons proposé de nouveaux composants, ce nouveau système prendre en charge les deux lignes. Puis nous avons élaboré un organigramme décrivant la succession des taches du système, aussi que les déférentes formules mathématique et mécanique des fluides sur les quelle est basés le programme qui gère le fonctionnement de nouveau système. Par la suite nous avons proposé une solution de commande en logique programmé à l’aide de pro logiciel STEP7 en utilisent le langage CONT et principalement LIST qui nous facilite l’introduire les différentes équations utilisées, puis nous avons schématisé l’armoire électrique de nouveau système, ainsi le réseau PROFISBUS. Et en dernier lieux nous avons construit une plateforme de supervision pour que l’opérateur commande et visualise le fonctionnement en temps réel. En cas d’erreur l’opérateur est directement informer sur l’origine de cette dernière qui lui permettra d’intervenir rapidement .en
dc.identifier.citationAutomatique Et Informatique Industrielles
dc.identifier.otherMAST.AUTO.76-14en
dc.identifier.urihttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/7647
dc.language.isofren
dc.publisherUniversité Mouloud Mammerien
dc.subjectAutomatisationen
dc.subjectSupervisionen
dc.subjectLangage LISTen
dc.subjectWINCCen
dc.subjectSTEP7.en
dc.titleAmélioration et automatisation d'un système de lubrification pour surface convoyeurs avec automate programmable S7-300en
dc.typeThesisen

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